水處理設(shè)備、紫外線消毒設(shè)備研發(fā)制造

景觀水、湖水、河道等凈化治理設(shè)計與施工

泳池、水景噴泉、水上樂園等水循環(huán)設(shè)計與施工

污水、廢水、中水回用、雨水利用等設(shè)計與施工

 

概述制藥廠循環(huán)水處理技術(shù)中的調(diào)研和應(yīng)用


      循環(huán)冷卻水的水質(zhì)穩(wěn)定處理技術(shù)的發(fā)展在我國起步較晚,70年代初,我國引進十三套大化肥的同時引進了循環(huán)冷卻水處理技術(shù),它的優(yōu)越性和帶來的經(jīng)濟效益很快被人們公認,并由化工行業(yè)迅速推廣到石化、醫(yī)藥、熱電等其它行業(yè)。特別是80年代后期,循環(huán)冷卻水處理技術(shù)得到了突飛猛進的發(fā)展,應(yīng)用范圍越來越廣泛。
   我廠生產(chǎn)抗生素,年用水量達3 000萬t以上,是石家莊市第一用水大戶。在目前水資源十分緊張的情況下,將占全廠用水量80%以上的冷卻水改為循環(huán)冷卻水是非常必要和勢在必行的,循環(huán)冷卻水處理技術(shù)的發(fā)展,為循環(huán)水的安全穩(wěn)定運行提供了可靠的保證。
      1、我廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的特點
      1.1換熱設(shè)備多、情況復(fù)雜、材質(zhì)多樣。我廠循環(huán)水系統(tǒng)換熱設(shè)備約300多臺,材質(zhì)包括碳鋼、不銹鋼、紫銅和黃銅,而且換熱介質(zhì)溫度差別大,又分布在不同區(qū)域,有的高達200 ℃,有的只有二十幾度,這樣給水處理運行帶來一定的困難。
      1.2抗生素藥廠本身條件的影響。我廠是利用微生物發(fā)酵來生產(chǎn)抗生素的企業(yè),生產(chǎn)工藝本身就是對微生物進行培養(yǎng),由于換熱設(shè)備多,設(shè)備的泄漏是避免不了的。另外,在抗生素生產(chǎn)的某些工藝中使用大量揮發(fā)性有機物,這些有機物彌漫在空氣中,通過涼水塔與循環(huán)水接觸而溶解在水中,為循環(huán)水中微生物的生長提供了豐富的養(yǎng)料。
      1.3環(huán)境因素的影響。氣候干燥,春秋季風(fēng)沙大,加上離熱電廠很近,空氣中灰塵含量很高,這些灰塵在涼水塔中進行熱交換時,空氣中80%以上的灰塵進入到循環(huán)水中,使水的濁度升高,含泥量增加。
  1.4補充水的影響。我廠采用地下水作循環(huán)水的補充水,水的硬度和堿度均較大,離子含量高。
      2、循環(huán)冷卻水處理配方的確定
  首先,我們對補充水的情況進行了全面的分析,化驗,其結(jié)果為Ca2+90.18 mg/L,Mg2+22.89 mg/L,K+1.31 mg/L,Na+24.72 mg/L,HCO3-257.60 mg/L,pH 7.96,Cl-41.36 mg/L,SO42-62.02 mg/L,NO3-21.58 mg/L,F(xiàn)-0.41 mg/L,SiO211.73 mg/L,游離CO25.6 mg/L。
   根據(jù)上述數(shù)據(jù),計算不同濃縮倍數(shù)和不同溫度下的Langelier飽和指數(shù)的Rgznar穩(wěn)定指數(shù),結(jié)果見表1。
   通常,穩(wěn)定指數(shù)為5.0~6.0時,水是結(jié)垢型水;穩(wěn)定指數(shù)為3.5~5.0時,水嚴重結(jié)垢。由表1可以看出,冷卻水采用直流供水時為結(jié)垢型水,而當濃縮倍數(shù)提高到2.0時,冷卻水嚴重結(jié)垢,而且結(jié)垢的趨勢隨溫度的升高而加重。由此可見,我廠循環(huán)冷卻水處理的重點是結(jié)垢問題。但由于循環(huán)水濃縮后水中離子濃度較大。再加上其它腐蝕性因素,所以腐蝕的問題也不容忽視。補充水的情況摸清后,結(jié)合我廠循環(huán)水的特點,采用正交試驗法設(shè)計出一系列水處理方案,在實驗室內(nèi)進行了阻垢、緩蝕實驗,初步確定出三種效果較好的水處理方案:1# HY-962+HY-931+BTA、2#六偏磷酸鈉+有機膦+T-325+苯并三氮唑,3#鉬酸鈉+HEDP+苯并三氮唑,這三個配方方案進行短管動態(tài)模擬實驗,實驗條件:熱介質(zhì),常壓蒸汽100 ℃;冷卻水溫差Δt=10 ℃;換熱管直徑19 mm×2 mm;換熱管長度1 000 mm;換熱強度5.64×105 kJ/(m2.h);流速1 m/s;實驗用水:補充水濃縮2倍的水質(zhì);實驗時間120 h。
濃縮倍數(shù)
Langelier飽和指數(shù)
Rgznar穩(wěn)定指數(shù)
28 ℃
38 ℃
44 ℃
28 ℃
38 ℃
44 ℃
K=1
0.93
1.13
1.23
6.1
5.7
5.5
K=2
2.38
2.58
2.68
4.04
3.64
3.44
表2 實驗結(jié)果
實驗配方
1#
2#
3#
設(shè)計規(guī)范
碳鋼腐蝕速度/mm.a-1
0.076
0.097
0.094
0.127
不銹鋼腐蝕速度/mm.a-1
0.001
0.001
0.003
0.005
銅腐蝕速度/mm.a-1
0.003
0.002
0.004
0.005
阻垢率/%
90.07
86.96
52.28
  配方緩蝕、阻垢效果最好,而三個水處理配方的成本差不多,所以,我們確定1#配方作為我廠循環(huán)水運行的水處理配方方案。
      3、循環(huán)水微生物的控制
  微生物控制是循環(huán)冷卻水處理中十分重要的指標,也是較難控制的指標,它在較大程度上決定著循環(huán)冷卻水是否能正常運行。微生物的危害在抗生素生產(chǎn)廠十分嚴重,由于設(shè)備的泄漏和廠區(qū)內(nèi)空氣中大量有機物的存在,為循環(huán)水中微生物提供了大量的營養(yǎng)物質(zhì),促進了微生物的繁殖。針對上述情況,我們首先對搜集不同的殺菌劑樣品進行室內(nèi)效果評價,控制水樣溫度、pH值及殺菌劑濃度,分別測定殺菌劑作用0、1、2、4、8、16、24 h殺菌率,從十幾種殺菌劑中挑選出三種效果較好的殺菌劑進行現(xiàn)場應(yīng)用實驗。

殺菌劑
0 h
8 h
24 h
菌含量
/個.mL-1
菌含量
/個.mL-1
殺菌率/%
菌含量
/個.mL-1
殺菌率/%
TS-802
2.1×105
4.4×104
79.05
6.9×103
96.76
TS-801
7.8×104
1.3×104
83.30
2.6×104
66.60
SDA-1
5.0×105
1.3×103
99.74
9.2×102
99.81
  從現(xiàn)場應(yīng)用的情況看,SDA-1的殺菌效果最好,TS-802在運行24 h后的效果也不錯。這樣通過反復(fù)篩選評價的實驗,確定出我廠殺菌方案為以氯氣殺菌為主,輔助于SDA-1、TS-802殺菌劑。
      4、現(xiàn)場應(yīng)用效果
  4.1從腐蝕速率看,我們采用28 cm2的標準掛片掛入循環(huán)水系統(tǒng)中,經(jīng)過現(xiàn)場一段時間運行,測得的各種金屬材料的腐蝕情況。
   各種材料的平均腐蝕率與規(guī)范對照如下:碳鋼平均0.014 16 mm/a,規(guī)范要求0.127 23 mm/a,不銹鋼平均0.001 41 mm/a,規(guī)范要求0.005 09 mm/a,黃銅平均0.002 18 mm/a,規(guī)范要求0.005 09 mm/a,紫銅平均0.002 08 mm/a,規(guī)范要求0.005 09 mm/a。
   從上面設(shè)計規(guī)范的要求,充分說明我廠循環(huán)水的腐蝕控制效果十分良好。
編號
材質(zhì)
掛入
天數(shù)
預(yù)膜
原重/g
失重/g
腐蝕率
/mm*a-1
48#
不銹鋼
92
預(yù)膜
20.171 34
0.001 70
0.000 31
79#
A3
92
預(yù)膜
18.658 00
0.051 46
0.009 35
169#
黃銅
92
預(yù)膜
20.785 70
0.009 13
0.001 50
50#
不銹鋼
322
預(yù)膜
20.276 00
0.008 29
0.000 46
80#
A3
322
預(yù)膜
18.810 78
0.212 38
0.011 02
168#
黃銅
322
預(yù)膜
21.190 30
0.005 06
0.000 24
46#
不銹鋼
232
預(yù)膜
20.148 20
0.059 56
0.004 29
77#
A3
232
預(yù)膜
18.875 13
0.344 78
0.024 83
70#
紫銅
232
預(yù)膜
21.949 18
0.049 34
0.003 23
167#
黃銅
232
預(yù)膜
20.540 42
0.024 42
0.000 16
77#
不銹鋼
184
預(yù)膜
20.005 39
0.042 85
0.002 45
76#
A3
184
預(yù)膜
18.852 33
0.200 29
0.011 44
69#
紫銅
184
預(yù)膜
21.954 80
0.018 00
0.009 34
166#
黃銅
184
預(yù)膜
20.961 33
0.103 83
0.005 38
      4.2結(jié)垢情況:檢修時打開空氣冷卻器,溴化鋰制冷機上的換熱器看到,換熱管表面光滑,沒有任何結(jié)垢現(xiàn)象,杜絕了在使用循環(huán)水前空氣冷卻器因結(jié)垢而停機清理的事故,也說明了我們的運行配方對結(jié)垢的控制是很成功的。
      4.3在微生物控制方面,開車初期,由于采用藥劑不太理想,使微生物指標經(jīng)常超標,后來,我們篩選出適合我廠條件的殺菌劑SDA-1和TS-802,并采取以氯氣為主,輔助SDA-1、TS-802的殺菌滅藻方案。取得了良好的效果,細菌指標合格率由原來的70%提高到95%以上。
   經(jīng)過幾年的運行實踐證明:我廠采用循環(huán)水處理配方是很成功的。各項指標均優(yōu)于設(shè)計規(guī)范的要求指標,年節(jié)水達標1 400多萬t,經(jīng)濟效益和社會效益十分顯著。